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    2. 燕山水泥廠Ф3×48m窯技術改造經驗介紹

      北京燕山水泥廠 靳鳳春 · 2004-11-25 00:00
          北京市燕山水泥廠位于北京市石景山區(qū),京源公路北側永定河畔,距市中心17km。該廠目前有一條80年代建成的日產700噸窯外分解干法生產線,一個因淘汰立窯而形成的粉磨站,年總生產能力約為50萬噸。
          北京市燕山水泥廠前身為北京市水泥制品廠,始建于1958年,經過多年的發(fā)展,我廠擴建成為三臺機立窯生產線。隨著市場對旋窯水泥的需求增加,我廠于1984年在原有水泥制品車間場地上建設日產700噸熟料窯外分解工藝線,1987年底建成投產。
          四十多年以來為首都的建設和發(fā)展做了巨大貢獻,其“盧溝橋”牌水泥的合格率為100%,被列為北京市的名牌產品,在北京市場上有極好的聲譽。
          我廠日產700T旋窯生產線建成以后,經過十幾年的努力,已取得了很大的成績,各項技術經濟指標已達到國內先進水平,旋窯日產已超過設計能力的25%左右。
          由于我國新型干法水泥生產起步較慢,上世紀80年代中期國內新型干法生產工藝技術尚不成熟,技術裝備落后。長期以來,經過努力,該生產線雖然達到并超過了設計能力,但是,距該窯的最大生產能力還是有一定的距離,為滿足北京市場對水泥日益增長和該廠粉磨站對熟料的需求;提高工廠經濟效益,燕山水泥廠決定委托北京東方博特科技發(fā)展有限公司對生產線做提產改造。
       
      1.燕山水泥廠Ф3×48m窯由700t/d提高到1200t/d的可能性論證:
      燕山水泥廠∮3×48m窯的最大產量核算,燕山水泥廠回轉窯的技術數據
      規(guī)格
      有效
      內徑
      有效
      長度
      有效
      內容積
      有效
      內表面積
      有效燒成帶
      內截面積
      L/D
      ∮3×48m
      2.64m
      48m
      263m3
      398m2
      5.47m2
      16.0
      根據以上技術數據利用國內和國外的窯產量的計算,該窯的可望產量為:
       
      根據單位
      有效容積計算
      根據單位
      有效內表面積
      根據燒成帶
      內表面積
      燕山可望值
      904.8T/d
      1456T/d
      1392T/d
      平均
       
      1250T/d
       
          我廠旋風筒的匹配:
          根據國內外對旋風筒的規(guī)格計算公式在1100T/d時,我廠的五級旋風筒規(guī)格除個別級偏小之外,其余基本上能符合要求。
          實際生產中的實例也可驗證。例如:北京興發(fā)、新港、承德建龍等和我廠的旋風筒規(guī)格完全一樣,這些廠都能適應1200T/d的要求。
          通過以上可以得知:我廠∮3×48m回轉窯和預熱器系統(tǒng)完全能適應1100T/d的提產要求。
       
      2.技術改造的目標
          熟料日產達到1100t/d
          熟料熱耗:850Kcal/kg-cl
          塾料質量:28天抗壓強度≥55Kpa
      3.技術改造的內容:
          3.1分解爐:將目前該廠的3.3mMFC分解爐改成北京東方博特科技發(fā)展有限公司生產的BTMFC型分解爐。此次技改提產的關鍵是分解爐的改造,是BMFC分解爐代替原有的分解爐。我廠原改造中采用∮3MFC分解爐,分解爐中間加設一縮口以增大噴騰效應,同時保留了原有的N-SF分解爐做為煙道使用。此系統(tǒng)實踐證明使窯的預燒能力有大的提高。此次改造重點是增大窯尾的預燒能力,將原有的MFC分解爐改造為∮4×25mBMFC分解爐,此分解爐的特點是爐的高徑比大,使煤粉有足夠的燃燒時間,生料的入窯分解率可以達到92%以上,這是產量保證的基礎。
          3.2預熱器:
          改造系統(tǒng)中的喂料室及上升煙道改造一級筒和五級筒,改造各級下料管,改造各級翻板閥C1—C4級采用雙翻板閥,C5級采用BT-500單翻板閥。
          徹底改造窯尾喂料室和豎直煙道,因為產量增大以后,喂料室和煙道的風速(通風面積)都已不合理,將影響到產量的增加。
          改造預熱器C1級和C5級,將現有的渦殼旋向由180°改造成270°旋向,渦殼和錐體之間加斜坡,使氣體流向更趨合理。同時考慮到C2、C3、C4級的改造將使投資增大,所以這三級不做改動。
          改造各級下料管,用新型翻板閥代替原有翻板閥,增加鎖風效果,充分發(fā)揮各級換熱單元的作用。
          3.3更換窯尾密封,因原有密封漏風嚴重,對預熱器和分解爐有較大的影響,影響窯產量的提高,拆除原有的密封,改為柔性密封。
          改進篦冷機的密封,更換高溫風機,生料入窯系統(tǒng)的改造,三次風管的改造等。
          3.4篦冷機改造
          對篦冷機而言,要求冷卻風在整個篦床上能均勻分布,不能形成孔洞,而造成冷卻風短路,原有的篦板對氣體的阻力很小,料層很小的阻力不均,即可造成冷卻風的分布不均,而影響熟料的冷卻效果,高阻尼篦板阻力很大,料層的阻力與篦板的阻力相差很多,所以料層的阻力變化就顯得微乎其微,它的變化不會引起整個料面冷卻風的變化,而使得整個料面的冷卻風分布很均勻,所有的熟料都能得到很好的冷卻。
          使用充氣梁篦冷機,料層厚度一般控制在600mm左右,這樣靠近篦板的熟料急劇降溫,在篦板上面形成一層“黑料層”這樣對保護篦板極有利,一般篦板的壽命可在2年左右。改善熟料冷卻效果,提高熱回收效率, 原二室改為二、三室,原二室內改為充氣篦板和高阻尼篦板?;顒哟罂蚣艿恼{整增設四個風機.
          3.5其他配套改造
          保證煤粉和生料的供應,煤粉輸送,將目前的2臺∮175mm雙管螺旋喂料機改為東方博特生產的雙管螺旋喂料機;目前使用的2臺∮125螺旋泵改為∮150螺旋泵。同時,增加二臺∮280的剛性葉輪。
         4.技術改造的效果:
          
       
      窯日產量(月平均)
      標準煤耗
      熟料標號
      一級出口溫度
      一級出口壓力
      二次風溫
      三次風溫
      出篦冷機熟料溫度
      改造前
      813t/d
      136.2kg/t-cl
      53Mpa
      410℃
      6300Pa
      900℃
      770℃
      278℃
      改造后
      1167t/d
      122.3.6kg/t-cl
      56.2 Mpa
      330℃
      5600Pa
      1160℃
      860℃
      81℃
          現在該窯月平均日產超過1100t/d,最高日產達到1270t/d,f-CaO年平均為0.81%,熟料28天強度年平均值為56.2MPa,實現了優(yōu)質高產低耗。
          年增產熟料10.63萬噸,年增產水泥14萬噸,增加產值3920萬元,為企業(yè)帶來了巨大的經濟效益。通過我廠改造后的生產實踐證明:利用北京東方博特公司成熟可靠的新技術,對日產700t/d級的Ф3×48m回轉窯系統(tǒng)進行技術改造是非常成功的,此項改造不僅為我廠增加規(guī)模、降低成本、參與激烈的市場競爭奠定了雄厚的基礎,也為國內Ф3m窯產量達到1100t/d以上,提供了很好成功的范例,東方博特回轉窯改造的技術已相當成熟,通過改造使窯的臺時產量、煤耗、電耗、水泥實物勞動生產率等主要經濟技術指標達到一個新的水平,對老企業(yè)挖潛增效指出了有效的途徑,必將為中國水泥工業(yè)的發(fā)展起到一定的促進作用。(中國水泥網 轉載請注明出處)

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