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    2. 窯外分解窯使用復(fù)合礦化劑操作體會

      2007-05-29 00:00
      我廠Φ3m×48m700t/d帶4級預(yù)熱器的RSP窯外分解窯系統(tǒng)因原材料中含堿量高,使得熟料中堿高達(dá)1.5%~2.0%;造成預(yù)熱器頻繁結(jié)皮堵塞,窯亦頻繁結(jié)蛋、結(jié)圈、長厚窯皮,嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率,系統(tǒng)始終不能達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。由于堿含量高,熟料28d抗壓強(qiáng)度徘徊在53MPa左右,嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,我們試用復(fù)合礦化劑低溫煅燒硅酸鹽水泥熟料,取得了意想不到的效果。  

      1 配料設(shè)計(jì) 

        采用三高配料方案,即KH:0.91~0.94、n:2.5~2.7、P:1.5~1.7。實(shí)際操作中,選用螢石、石膏作復(fù)合礦化劑,熟料中堿含量在1.5%~2.0%時,控制熟料中F-含量為0.2%~0.3%,設(shè)計(jì)F-/SO3為0.23~0.35,實(shí)際生產(chǎn)中,熟料Fe2O3<3.30%,否則,回轉(zhuǎn)窯易結(jié)大蛋、長厚窯皮。n也要適當(dāng),過高易造成飛砂,窯內(nèi)發(fā)渾,影響看火操作,也影響熟料質(zhì)量;過低,容易結(jié)圈、結(jié)蛋,還會引起預(yù)熱器結(jié)皮堵塞。KH值的控制必須得當(dāng),低于0.90時,料子不耐火,過早形成液相,容易引起窯內(nèi)結(jié)大蛋滾不出來;而過高的KH值容易造成熟料中fCaO偏高,當(dāng)KH值高于0.96時,fCaO高達(dá)3.0%以上,影響熟料安定性。當(dāng)P值超過1.7時,容易長厚窯皮和長窯皮;低于1.3時,窯皮經(jīng)常性垮落而造成竄黃料和紅窯事故,窯況難以穩(wěn)定,且熟料強(qiáng)度亦偏低。 

      2 看火操作 

        在窯外分解窯上使用復(fù)合礦化劑,新砌耐火磚時,先按規(guī)定程序烘窯,接著進(jìn)行點(diǎn)火操作,當(dāng)窯溫度升到750℃,一級筒出口溫度達(dá)200℃以上時,開啟高溫風(fēng)機(jī),然后進(jìn)行分解爐的點(diǎn)火操作,約10min左右,一級筒出口溫度達(dá)到300℃以上,這時即可進(jìn)行投料(一般為正常投料量的40%),即轉(zhuǎn)入掛窯皮操作。在此期間,噴煤管由里向外拉,直至拉到窯口;8h左右,投料量即可達(dá)到正常投料量的80%,一般在2個班左右便可達(dá)到正常投料量,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),掛窯皮操作與正常生產(chǎn)基本相同。 
        
      在實(shí)際生產(chǎn)中,預(yù)分解窯系統(tǒng)溫度較未使用復(fù)合礦化劑時約低100℃左右,窯尾溫度控制在850~950℃,分解爐混合室出口溫度在820~870℃,系統(tǒng)負(fù)壓較原來變化不大。使用復(fù)合礦化劑后明顯感受是液相形成溫度低,窯速必須快,并且快轉(zhuǎn)率要高。在試生產(chǎn)期間,曾因掉窯皮竄料急打慢車,造成窯內(nèi)結(jié)圈而影響生產(chǎn)。我們采用冷熱交替法進(jìn)行處理,用了6h多處理掉了結(jié)圈,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。還因窯速慢,窯尾溫度控制不當(dāng)造成窯內(nèi)頻繁結(jié)蛋,最大直徑達(dá)1.6m,一般連續(xù)出2~5個蛋,其中一次連續(xù)卸出5個大蛋,造成篦冷機(jī)負(fù)荷過大拉不動,停機(jī)處理3h,其余均未出現(xiàn)停窯現(xiàn)象。針對結(jié)蛋現(xiàn)象,我們采取降低窯尾溫度,提高窯速的辦法,把窯尾溫度控制在850~900℃,窯速提高到3.2r/min后,很少出現(xiàn)結(jié)蛋現(xiàn)象,即便有也只是些不規(guī)則的小蛋(直徑都小于0.4m,估計(jì)是掉窯皮引起的),不會影響生產(chǎn),窯內(nèi)結(jié)圈和長厚窯皮現(xiàn)象亦未再出現(xiàn)。 
        
      正常生產(chǎn)期間,窯皮不斷長和掉,保持動態(tài)平衡。但有時因其它方面的原因會造成大量掉窯皮,使窯皮后的物料直接竄入燒成帶,引起竄黃料,傳統(tǒng)的操作方法是頂燒,急打慢車。而使用復(fù)合礦化劑后,由于液相量多,且形成液相溫度低,這時如果急打慢車,會使過渡帶來的料子在燒成帶形成過多液相,并由于窯速減慢,這部分物料就會粘附到原來的窯皮上,形成厚窯皮,從而影響窯的正常運(yùn)行。我廠的處理方法是減料50%、窯速只減10%、窯前加10%的煤頂燒、窯尾減50%的煤。一般情況下,這股料只有五六分鐘便過去。按窯50t/h投料計(jì)算,頂多只有四五噸黃料竄出,隔離放置或外放便可以了,經(jīng)過半個多小時的調(diào)整,便可恢復(fù)正常。 
        
      保持篦冷機(jī)內(nèi)料層厚度為500~700mm,二次風(fēng)溫950~1050℃,采用大窯頭罩抽取三次風(fēng)溫達(dá)750~850℃,分解爐用煤量與窯頭用煤比例為60/40,窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,高溫風(fēng)機(jī)800r/min,基本未出現(xiàn)預(yù)熱器結(jié)皮堵塞現(xiàn)象,為防止水平管道和窯尾縮口結(jié)皮堵塞,一般每班對水平管道和窯尾縮口清理一次。自使用復(fù)合礦化劑以來,除一次因預(yù)熱器澆注料脫落造成三級筒堵塞停窯外,從未出現(xiàn)因結(jié)皮堵塞預(yù)熱器而造成停窯的事故。 

      3 使用效果 

        采用復(fù)合礦化劑技術(shù),在熟料中堿含量(1.5%~2.0%)不變的情況下,一是解決了因原料中堿含量高預(yù)熱器結(jié)皮堵塞、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈及結(jié)蛋的工藝難題,提高了窯的快轉(zhuǎn)率;二是熟料28d抗壓強(qiáng)度由原來的53MPa提高到58MPa(按GB177-85方法檢驗(yàn)),克服了高堿熟料后期強(qiáng)度低的技術(shù)難題;三是回轉(zhuǎn)窯達(dá)到設(shè)計(jì)能力,實(shí)現(xiàn)72h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)生產(chǎn),共生產(chǎn)熟料2158t,并于1999年10~12月連續(xù)生產(chǎn)熟料49200t,實(shí)現(xiàn)季度達(dá)產(chǎn);四是窯皮質(zhì)量好,相對平整均勻、易于操作控制,生料易燒性好,熟料升重平均在1400g/l左右,fCaO平均值在0.8%左右,合格率達(dá)90%以上;五是煤耗降低幅度大,熟料熱耗只有3553kJ/kg,較原來降低630kJ/kg。由此可見,采用復(fù)合礦化劑技術(shù)對于窯外分解窯來說同樣是可行的,但關(guān)鍵是如何匹配和控制系統(tǒng)工藝參數(shù)。 

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