伊春北方燒成車間:以“微創(chuàng)新” 撬動降本增效大杠桿
面對設備老化、流程冗余、能耗高等發(fā)展難題,伊春北方燒成車間以“刨絲剝繭”的毅力,將“降本控費、提質增效”轉化為具體行動。通過“設備微改造、流程精優(yōu)化、全員微創(chuàng)新”三大實踐路徑,破解生產難題,讓每一度電、每一克煤都釋放出最大價值,用實踐證明“小改進”可以撬動“大效益”。
設備微改造:從“被動維修”到“主動創(chuàng)效”的破局
窯尾袋收塵清灰系統(tǒng)曾是生產“頑疾”,離線清灰方式運行阻力較高,脈沖閥和氣缸工作頻繁,設備故障率高,氣缸漏氣還可引起氣缸不提升導致系統(tǒng)壓差增加、阻力增大,導致被迫減產、停窯事故。燒成車間技術團隊通過“斷電電磁閥+直通儲氣罐”的微改造,使系統(tǒng)阻力降低至213Pa,年減少料損7.5萬元。
圓形堆取料機斷鏈保護改造又是一處“亮點”。企業(yè)圓形堆取料機是大連世達生產的YDQ1200/750/110堆取料機,在生產中刮板鏈條容易斷鏈從而導致設備事故。設備本身原有自帶尾輪斷鏈保護,但保護效果不好,刮板大面積攢堆情況時有出現(xiàn)。燒成車間通過在刮板頭輪增設15米拉繩開關,將斷鏈事故處理時間從最初的幾個小時壓縮至即時跳停,避免原料磨待料停機導致的窯減產損失,取得了良好的效果。
流程精優(yōu)化:從“經驗驅動”到“數(shù)據(jù)說話”的跨越
窯尾煤粉倉下料波動曾讓熟料質量如坐“過山車”,時高時低。燒成車間利用錯峰停窯契機,開展節(jié)流孔板縮徑試驗。他們將孔徑從146mm逐步調至120mm,記錄20組壓力電流數(shù)據(jù),最終確定最優(yōu)參數(shù)。改造后輸送壓力穩(wěn)定在18.4KPa,輸送壓力提高,壓力不波動,穩(wěn)定了熟料煅燒,提高了熟料質量,年減少用料損失21萬元。在改造過程中,車間建立了“試驗-記錄-對比-優(yōu)化”的標準化流程,讓每項調整都有跡可循、有數(shù)可依,實現(xiàn)了對質量的精準預測。
全員微創(chuàng)新:從“少數(shù)人干”到“千斤重擔人人挑”的轉變
在燒成車間,員工提出合理化建議“金點子”已成為常態(tài),一線工人已然成為“創(chuàng)新主角”。電工班提出“電磁閥集中控制”方案,年節(jié)電1.2萬度;巡檢工發(fā)明“皮帶跑偏報警”,有效減少停機時間;中控員優(yōu)化“煅燒溫度曲線”,使煤耗穩(wěn)步下降。這些“草根創(chuàng)新”背后,是車間建立的“提案-評審-實施-獎勵”閉環(huán)機制,讓每個崗位都成為創(chuàng)新的源點。在過去的兩年多,車間累計實施微創(chuàng)新項目40余項,創(chuàng)造直接經濟效益超300萬元,生動詮釋了降本增效不是領導層的“獨角戲”,而是全員參與的“大合唱”。
從設備改造到流程優(yōu)化,再到全員創(chuàng)新,燒成車間用實踐證明高質量發(fā)展沒有捷徑,唯有在車間一線、在設備旁邊、在流程中以“釘釘子精神”破解一個個難題。當每個員工都成為“成本管家”,每道工序都追求“極致效率”,這些來自基層的“微創(chuàng)新”必將匯聚成推動企業(yè)行穩(wěn)致遠的磅礴力量,成為助力企業(yè)高質量發(fā)展的不竭動力!
編輯:李彬愷
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com